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板式换热器压降过大产生的原因及处理方法

来源:普瑞普勒-http://www.puruipule.cn 时间:2017-10-16 14:39:36 关注:

    板式换热器压降过大产生的原因:1.运行系统管路未进行正常吹洗,特别是新安装系统管路中许多脏物(如焊渣等)进入板式换热器的内部,由于板式换热器流道截面积较窄,换热器内的沉淀物和悬浮物聚集在角孔处和导流区内,导致该处的流道面积大为减小,造成压力主要损失在此部位。2.板式换热器首次选型时面积偏小,造成板间流速过高而压降偏大。3.板式换热器运行一段时间后,因板片表面结垢引起压降过大。

    实例:去年我公司某客户的一台板式换热器,用于水-水换热的集中供热系统。在换热器设计选型时,传热导数偏高,接近5500 w/(m2 ·K),而实际应在3500w/(m2 ·K)。同时,设计单位在水泵选型时流量余量又偏大,造成换热器二次侧介质板间流速超过1m/s,实际运行压降在0.2~0.3MPa,使得二次网水力平衡严重失调。

    板式换热器压降过大的处理方法:1.清除换热器流道中的脏物或板片结垢,对于新运行的系统,根据实际情况每周清洗一次。不拆卸设备化学浸泡清洗时,要打开换热器冷介质进、出口,或安装设备时在介质进、出口接管上安装DN25清洗口,将配好的清洗液注入设备中,浸泡后用清水清洗干净残留酸液,使pH≥7。拆开清洗时,将板片在清洗液中浸泡30 min,然后用软刷轻刷结垢,最后用清水清洗干净。清洗过程中应避免损伤板片与橡胶垫。若采用不拆卸机械反冲洗方法,应事先在介质进、出口管路上接一管口,将设备与机械清洗车连接,把清洗液按介质流动的反方向注入设备,循环清洗时间10~15 min,介质流速控制在0.05~0.15 m/s。最后再用清水循环几遍,使清水中氯离子浓度控制在25 mg/L 以下。2.二次循环水最好采用经过软化处理后的软水,一般要求水中悬浮物质量浓度不大于5 mg/L、杂质直径不大于3 mm、pH≥ 7。当水温不大于95℃时,Ca、Mg浓度应不大于2 mmol/L;当水温大于95℃ 时,Ca、Mg浓度应不大于0.3 mmol/L、溶解氧质量浓度应不大于0.1 mg/L。3.对于集中供热系统,可以采用一次向二次补水的方法。

关键词:板式换热器